铜川矿务局崔家沟项目部小改小革成效大
一项小小的改革,仅人工成本费用每月可减少3万元,降低材料费用支出每月2万元,再次在陕煤集团铜川矿务局崔家沟项目部印证了小改小革也是创新,也能带来不小的效益。
近日,为了降低生产成本,减少作业人员劳动强度,崔家沟项目部对井下自动放水器进行了技术改革,通过在带有煤渣的水进入放水器前加装一个水煤渣分离器,不仅提高了抽放效率,降低了劳动强度,延长了放水器使用寿命,有效减少了人工费支出和材料费用投入,促进了治亏创效工作。
该项目部井下北翼集中轨道巷、2122回顺原来使用的自动放水器无除渣功能,带有煤渣的水在主、支管路内积水会造成抽放泵负压增大,流量降低,导致放水器自动阀门损坏。而改为手动放水后,每班必须安排2名专职人员放水,每天三个班,每班人员行走路程超过20000米,在人员巡回过程中个别人工放水器也可能涌水积满,同样会造成放水器损坏,且劳动强度大,效果甚微。为解决这一问题,该项目部成立了“一通三防”QC小组,于2016年12月份进行了3次调查分析,发现管路积水导致负压过大,必须在抽放泵站打开配气确保泵站正常运转,不仅造成管网流量损失,影响抽放效果,并且人工放水人员劳动强度大,每班往复式放水行走路线长,阀门开启、关闭频率大,易造成损坏。发现原因后,QC小组经过反复研究,多次进行技术攻关,设计出了一个水煤渣分离器。该分离器顶端与主管路通过阀门连通,中上部进气孔、中部进水孔与放水器连接,末端加设4寸阀门,这样带有煤渣的水经过分离器后煤渣会沉淀至底端阀门处,可以确保进入自动放水器的水一直是清水。经过试验,该水煤渣分离器运行稳定可靠,效率高、效果好。自2017年2月份推广使用以来,QC小组对使用情况进行了跟踪监测,发现原平均2天出现一次管路积水影响抽放减少到5—10天出现一次,原来由每班安排3名专职人员放水,降低到每班只需1人巡查维修,及时清理放水器杂物沉淀部位,清洗过滤网即可,不必往复式行走检查,极大程度降低了工人劳动强度,大幅减少了管路积水次数,延长了放水器使用寿命。
在谈到原有自动放水器、手动放水器和改革后的自动放水器运行情况时,抽防队之前专职放水工杨红军说:“过去每个班需要两个专人,现在只需要我一个人,闲了还能干其他活,不仅来回跑的路少了,也降低了更换放水器次数,这小小改革真正是带来了大效益啊!”
本网通讯员:贺佳斌
(编辑:韩语) |