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    河南能源义翔铝业一条“金点子” 每年节约37万

    2016-12-30 09:11 [煤企通讯]  来源于:河南能源义翔铝业    作者:李 丽 李玉峰
    导读:之前每次板式退出和改碱煮流程,就需要两名职工花至少两个半小时,开关十几个阀门,相当费时费力。每次将板式拆开清洗时,地面上就会有很多积料,影响作业环境卫生。自从板式换热器加装节能阀后,碱煮频率减少了,劳动强度也降低了,现场环境比之前也改善了
        “之前每次板式退出和改碱煮流程,就需要两名职工花至少两个半小时,开关十几个阀门,相当费时费力。每次将板式拆开清洗时,地面上就会有很多积料,影响作业环境卫生。自从板式换热器加装节能阀后,碱煮频率减少了,劳动强度也降低了,现场环境比之前也改善了。每年还能节约电费、清理费30多万呢!”12月27日,河南能源义翔铝业公司分解分级车间主任李灏激动地对笔者说。 
     
        今年以来,该公司积极开展征集“金点子”活动,鼓励干部职工为企业经营发展献计献策,推动企业扭亏增盈。在板式换热器进出口加装节能阀就是分解分级车间提出的一条“金点子”。据了解,该车间正常生产时,有两组板式,共计6台精液、母液板式换热器。每三天倒一次板式,退出的板式需停下后进行碱煮,消除结疤。每次碱煮时,需要液碱100方,并用高温蒸汽提温加热,同时开启110KW碱煮化清泵一台,碱煮时间为8-16小时。碱煮一次所需电费为1144元,每个月碱煮10次,一年所需的电费为137280元。 
     
       当板式产生的结疤严重进而影响流量通过时,需要对6台板式换热器逐台退出并拆开清洗。每台板式换热器共有295片板片,平均一年清洗一次,拆、清洗、粘密封胶条等费用为4万元,一年就需要24万元。 
     
         鉴于此情况,该车间班子多次到开曼铝业、复晟铝业等同行业学习经验,从根源上想办法。经过多次现场查看、反复讨论后,该车间决定将二期板式换热器进出口加装节能阀。改造后,只需要每隔三天切换一次精液、母液走向,便可正常生产,大大节约了液碱、蒸汽以及化清泵的费用。目前该项目已经投入使用。据统计,该项目每年可为公司节约电费和清理费377280元,为公司节支降耗做出积极贡献。 
     
    本网通讯员:李 丽 李玉峰

    (编辑:韩语)

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