潞安恒通化工双氧水厂:“五小创新”促生产提质增效
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今年以来,潞安恒通化工公司双氧水厂将“五小创新”理念深度融入日常生产管理各环节,通过常态化组织干部职工开展“头脑风暴”,充分激活全员创新活力。一系列自主创新成果的落地,不仅优化了设备运行性能、降低了职工劳动强度,更为生产装置实现“安稳长满优”运行筑牢了坚实根基。
该厂三氯化磷装置使用的打磷泵,曾因泵轴细长、连接套加工精度固化措施不足等问题,频繁出现轴摆、振动剧烈导致轴承快速磨损发生黄磷泄漏的故障问题,运行周期短、外修费用多、检修频次高,给装置长周期安全稳定运行带来极大挑战。为攻克这一难题,设备科主动牵头,联合大连深蓝泵业组建技术攻关小组,经反复验证,将传统螺栓连接套创新升级为卡套式对半连接结构。 新结构提高了加工精度、紧固强度,提升了装配可靠性,从根源上消除了轴摆现象。改造后,打磷泵运行周期由原先的不足3个月延长至半年以上,维修成本同比降低50%,维修人员检修劳动强度大幅下降,为三氯化磷装置连续稳定运行提供了可靠保障。 ![]() 在制氮机组分子筛装填作业中,传统方式依赖人工调整螺栓长短紧固封头,不仅耗时费力,且单台设备封头紧固需耗时7天以上,严重影响作业效率。针对这一痛点,设备科召集维修班骨干人员集思广益,结合现场作业实际自主设计加工了专用液压紧固装置。 该装置采用四台32吨液压千斤顶分90°同步施力的方式,实现了封头紧固作业安全化、封闭质量高效化。改造后,单台制氮机组封头紧固时间压缩至1天,作业效率提升85%,同时彻底改变了以往全靠人工紧固劳动强度大的现状,获得一线维修人员的广泛认可。 双氧水厂碱蒸发冷却器、尾气吸附机组冷却器等关键换热设备,长期受介质影响出现列管严重结垢堵塞问题,常规高压清洗机无法实现疏通,设备维护陷入困境。对此,设备科维修班立足现场实际,自主制作专业工具,使用加长合金钻头,与手电钻配套使用,机械疏通工艺破解难题。 在设备清洗作业中,维修人员通过精准控制钻头长度与转速,成功实现堵塞列管的高效疏通。该工艺不仅单次作业节省了外协清洗费用约0.12万元,更避免了因无法疏通导致的设备报废风险,推动换热设备再利用率提升100%,经济效益显著。目前,该疏通工艺已形成标准化操作流程,为同类设备维护提供了可复制、可推广的技术方案。 本年度,该厂以“小处着眼、实处着手”为准则,通过“五小创新”实践精准破解泵轴摆振、封头紧固耗时等生产难题,构建“问题发现—根源分析—方案创新—实践验证—成果推广”闭环管理机制。创新成果以“算账文化”为根基,践行“未来已来 唯创者先”创新理念,为装置“安稳长满优”运行注入持久动力,彰显精益思想引领下创新驱动发展的强劲实效。 本网通讯员:石启平 (编辑:东北亚) |
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