中煤新集刘庄矿业:小工艺创大成效
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6月25日,中煤新集刘庄矿业171109工作面两巷顺利封闭,为期20天的工作面回撤工作圆满收官。相较传统施工模式,本次回撤工期缩短25天,施工效率提升35.7%,单工作面节约成本140.6万元,创下矿井同类工作面回撤施工新纪录。
长期以来,综采工作面回撤存在工期长、顶板风险高、采掘接续紧、施工成本高等四大行业难题。为打破施工瓶颈,该矿创新打造“一前移、三优化、三创新”高效回撤工作体系,以工艺革新、技术赋能、管理提质破解施工痛点,交出了安全高效、降本增效的优异答卷。
前置谋划抢主动
——以“一个前移”打好回撤“提前量”
传统回撤均在工作面回采结束后开展准备工作,易造成工序拥堵、顶板长期裸露,大幅提升安全管控压力。该矿矿长焦金宝介绍道,“被动干活永远赶不上进度,我们必须变‘事后准备’为‘事前布局’,让回采服务回撤,把所有准备工作往前挪。”
该矿推行回撤准备前置模式,在工作面正常回采期间,精准测算参数、科学调整采高至4.3米,同步开展风机巷超前卧底施工,提前清理作业空间,为设备转运、支架回撤预留安全通道。同时创新采用铺网、注浆一体化同步作业工艺,实时加固巷道围岩,全程实现顶板零漏顶、巷帮零片帮,彻底消除顶板安全隐患。各工序无缝衔接,提前化解支护、运输等施工难题,为快速回撤筑牢根基。
系统优化提效能
——以“三个优化”打通施工“快车道”
传统回撤施工存在巷道设计不合理、工序繁琐、多班组作业相互干扰等短板,制约施工提速。该矿通过数据测算、三维模拟及现场试验,多维度优化施工方案,全方位提质增效。
“每一处优化,都是为了减工序、缩工期、保安全、降成本。”矿总工程师汪小平说道。
技术团队精准微调停采线位置,减少无效施工工程量,简化回采与回撤衔接流程。同时升级井下保障体系,改造单轨吊车场,实现设备物料分流运输,解决多队伍并行作业干扰问题。在回撤通道优化上,摒弃传统3.6米宽断面设计,创新采用2米窄断面通道,搭配轻量化支护体系,剔除冗余工序,在达标安全要求的同时大幅缩减施工量、节约耗材成本。
“优化之后效果立竿见影,原本需要32天的刷扩工期,现在10天就能完成,施工效率直接提升68.7%!”巷修八队职工张大鹏感慨道。
科技赋能破瓶颈
——以“三个创新”激活生产“新动能”
三角区顶板管控难、工序等待耗时、专业协同不畅,是综采回撤的共性行业难题。该矿从技术、施工、资源三方面创新突破,构建高效安全的新型回撤作业模式。
“针对三角区围岩不稳定、安全风险高的问题,矿井创新研发三角区立体协同控顶技术,对液压支架专项改造,加装护顶、侧护防护装置,打造专属掩护支架。”该矿分管副矿长郭林介绍,“同时,搭配短工字钢吊梁、应急单体点柱,形成全方位立体防护体系,实现老塘、回撤三角区无死角防护,稳固围岩状态,守住顶板安全底线。”
施工上,该矿改传统串行施工为多工序平行穿插作业,推行双茬口同步刷扩,依托升级后的单轨吊运输优势,同步推进支架解体、大件转运、巷道支护等多道工序,大幅压缩无效工时。资源调配方面,整合各专业力量成立攻坚小组,实行统一调度、定岗定责机制,动态调配人、机、物,实现队伍高效联动,杜绝资源浪费,最大化释放施工产能。
171109工作面安全高效回撤,是该矿深耕工艺革新、优化施工管理的成功实践,有效破解行业施工瓶颈,形成可复制推广的标准化作业模式,极大缓解矿井采掘接续压力,为企业安全、高效、高质量发展注入了强劲动能。
本网通讯员:汪相进
(编辑:韩语) |

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