让带式输送机更加安全高效节能
“防爆永磁电机+自清煤滚筒+智能控制是本质安全型带式输送机的三个要素。新屯矿大胆尝试,积极创新,实现了三个要素的完美结合,实现了本质安全型带式输送机系统的正常运转,推动集团公司机电运输设备有了质的飞跃”。
这是11月1日在冀中能源峰峰集团新屯矿召开的集团公司“本质安全型带式输送机推广观摩会”上,所有与会人员发出的共同感慨。
今年以来,新屯矿通过改造南翼永磁强力皮带系统,实现了隔爆型永磁电滚筒和自清煤滚筒的完美结合使用。这在全国煤炭系统尚属首创。
新屯矿在这一系统改造过程中尝到了艰辛,收获了“红利”。
2016年4月,由天择公司研制的矿用隔爆型永磁直驱电动滚筒项目,通过了中国煤炭工业协会科技成果鉴定,达到了国际先进水平。
为了能让这一科研成果更好地服务生产,集团公司随即组织召开专题会议,讨论研究如何将“防爆永磁电机+自清煤滚筒+智能控制”皮带运输系统运用到煤矿生产中,并将这一项目交给了新屯矿。
这对于新屯矿来说,也是“求之不得”。该矿随着-600地区逐步延伸,生产系统更加复杂、运输环节越来越多、矿井的提升运输压力越来越大。如果“防爆永磁电机+自清煤滚筒+智能控制”皮带运输系统在该矿试验成功,必将极大地缓解该矿在机电运输上的压力。
新屯矿紧紧抓住了这一机遇,以即将实施的原煤主运输系统升级改造工程为契机,为“防爆永磁电机+自清煤滚筒+智能控制”皮带运输系统安家落户、发挥用武之地提供了“试验田”。
该矿原来的皮带运输系统是这样的:-600煤仓→南翼一至十台皮带→-190水平一至三台皮带→东翼煤仓→东翼一至二台皮带→强力皮带→地面煤仓,运输距离约1800米。
他们通过反复研究,决定对井下三部乘人架空装置进行改造,在现有第三部乘人架空装置巷道内安装一部强力皮带。
说干就干!
2017年底开始巷道改造……
2018年4月底巷道改造完工……
2018年5月1日开始在第三部乘人架空装置机道内,安装STYB200型永磁电滚筒强力皮带,皮带长755米、倾角16度,输送量达到了每小时350吨,并可根据实际情况通过变频控制对皮带运行速度进行调整,同时搭载自清煤滚筒,形成了机轨合一的运输系统。
STYB200型永磁电滚筒的应用,取代了传统的机械传动方式,省掉了齿轮减速器、耦合器,使电机直驱成为现实,让无齿轮传动成为现实;原来传统方式产生的大量废油、传动噪音等不复存在,更加节能环保。加之搭载的自清煤滚筒装置,使工人清理输送带残留余煤更为方便,大大降低了工人的劳动强度,提高了生产效率,杜绝因清煤而引起的皮带跑偏事故。
再来看看新屯矿使用“防爆永磁电机+自清煤滚筒+智能控制”皮带运输系统以来交出的成绩单。
——甩去了南翼一台至三台皮带、-190给煤机、-190一台至三台皮带等,减少了运输环节,缩短了运输距离1000余米,大大降低了维修工作量;
——现南翼新一台皮带使用的防爆型永磁滚筒,改造前吨煤电耗为6.687千瓦时/吨,改造后吨煤电耗为1.761千瓦时/吨。通过系统改造前后对比,电费单价按0.51元/千瓦时计算,每吨煤可减少电费2.512元。按年产80万吨来计算,每年可节约电费201万元。
——系统改造前需安排定员24人,系统改造后只需定员9人,可减少定岗人员15人,实现了减人提效。
本网通讯员:武法顺
(编辑:韩语) |