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    旧泥浆 省“新水”

    2026-06-24 10:11 [走进一线]  来源于:中国石油报    作者:中国石油报
    导读:昨天拉的那车水,经过一个班的钻进补充泥浆,早上我看了一下罐存,和记录能对上。6月15日,巴彦油田兴华区块,长城钻探钻井一公司70103队队长杨朔和党支部书记杨波一起核对当天的用水记录。杨波手机里存着昨天卸水时拍的水罐照片,水位刻度线、水罐编号、拍
      “昨天拉的那车水,经过一个班的钻进补充泥浆,早上我看了一下罐存,和记录能对上。”6月15日,巴彦油田兴华区块,长城钻探钻井一公司70103队队长杨朔和党支部书记杨波一起核对当天的用水记录。杨波手机里存着昨天卸水时拍的水罐照片,水位刻度线、水罐编号、拍摄时间等一清二楚。
      这是这个公司西北驻前项目组推行节水管控后的日常一幕。截至目前,项目组交出了这样一份节水降本成绩单:同类井型施工中,每米钻井耗水控制在0.64立方米,比上年同期下降8.8%;单井耗水降至2940立方米,较上年减少585立方米。项目组以用水管控为突破口,从定额管控、全程溯源、循环复用3个维度系统发力,构建起全链条节水体系。
      “用了算”到“算着用”
      长城钻探钻井一公司西北业务覆盖巴彦油田、吐哈油田两大市场,作业战线长,用水管理一度是个“老大难”问题。以往各井队用水基本随用随报,月底一汇总,水费超了不容易察觉。
      进入2026年,西北驻前项目组严格落实公司“一切成本皆可降”的扭亏要求。项目组负责人李雪峰在成本分析会上说:“咱们在‘用水’这块‘大骨头’上也要剔下‘二两肉’。”生产中,工程师王浩带着工程技术小组,针对不同区块、不同井型逐一核定用水指标。每口井开钻前,他根据该井的设计井深和地层特性,反复科学测算后给出配浆用水上限,并与钻井液公司技术骨干研究优化泥浆配方,在保证井壁稳定的前提下减少对大循环系统的依赖,从技术源头降低配浆用水需求。“以前是用了算,现在是算着用。”杨朔说。
      为“用水”拍照建档
      全员节水,光靠定额还不够,过程管控必须跟上。今年年初以来,这个公司在西北市场推行“一车一登记、一路一单、水罐拍照上传”的溯源机制,要求各队把每一车水的拉运车号、司机、水量、卸车时间和台账都落实到人,并用水印相机将照片发至项目组节水管理群。这一做法有效杜绝了虚量虚报、浪费流失等问题,推动用水管理从“粗放估算”向“精准核算”转型。
      各队对拉水卸水进行独立建档,项目组也有专人负责各队的水量记录和汇总对比。“哪个队哪个井段用水多少,和同区块同井深的其他历史数据一对比,就知道用水同比增长还是下降,虽然麻烦点,但降本不能一味看数据,还得分析水量的变化原因。”项目组节能节水组组长张涛在季度经营例会上说。
      让旧浆“再上岗”
      节水不仅要控“新水”,还要让“旧水”循环起来。在巴彦油田,项目组推广钻井液跨井循环复用。一口井完井后,剩余三开钻井液由专用罐车拉到新井。王浩带着技术小组与钻井液工程人员对旧浆进行性能检测,根据检测结果补充处理剂,调整密度、黏度、滤失量等关键参数,使其性能指标达到其他井施工要求后重新投入使用。
      “旧浆必须每两小时搅拌一次,每次搅拌一小时。”王浩在旧浆存放场地扶着泥浆罐对现场工人仔细嘱咐。为了让旧浆保持良好的性能,王浩与钻井液技术人员带领专业人员对泥浆罐进行科学改造,合理排布搅拌器位置,并安排专人负责控制搅拌频率,做好旧浆搅拌台账,确保旧浆随时倒运随时达标。
      从技术角度看,旧浆复用不仅节约了“新水”,还保留了旧浆中原有的降滤失剂、防塌剂等处理剂的有效成分,减少了新配浆液所需的化工材料加量。
      从数据变化看攻坚成效,从具体实践看责任担当。长城钻探从节水管控中摸索形成的精细化管理逻辑,已被全面复制推广到单井施工、物料管控、设备运维等生产经营全环节,构建起全链条、全方位的成本管控体系,实现了从“单点破题”到“系统提升”的跨越,为项目运行管理提供了可复制、可推广的一线经验。(通讯员 张健武)
     
     

    (编辑:韩语)

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