潞安恒通化工热电厂:小改小革助力降本增效新篇章
近年来,潞安恒通化工公司热电厂积极响应创新号召,通过一系列小改小革活动,充分激发员工创造力,在优化生产流程、减轻劳动负担、提升经济效益等方面取得了显著成效。 磁悬浮离心风机引领节能新风尚。热电厂原有的脱硫系统所采用的罗茨氧化风机,不仅噪音大,而且能耗极高。为此,该厂果断采取技术革新措施,将罗茨氧化风机升级为磁悬浮离心风机。 磁悬浮离心风机以其低噪音、高效节能、免维护等优势脱颖而出。它无需加油,无跑冒滴漏现象,有效改善了现场卫生状况,减轻了运行人员的劳动强度,优化了工作环境。 自改造实施以来,磁悬浮离心风机展现出了卓越的节能效果。与传统罗茨氧化风机相比,在非满载状态下,磁悬浮离心风机的运行功率从149.7Kw大幅降低至72.2Kw。从年度能耗数据来看,单台罗茨风机全年耗电量高达131万Kwh,而磁悬浮离心风机则仅需63万Kwh,节省电量68万Kwh。按每度电成本0.5元计算,单台磁悬浮风机每年可为热电厂节约电费34万元。考虑到3套脱硫系统中共有3台磁悬浮风机,其中2台常开,因此全年节省的总费用可达68万元,节能效益十分显著,为热电厂的生产效益提升注入了强劲动力。 锅炉给水泵改造彰显节能成果。热电厂原有8台给水泵,其中2台电动给水泵和2台汽动给水泵需常态化运行。为降低能耗,该厂对2台电动给水泵改造为凯士比泵。改造后的泵运行电流为160A,流量提升至295m³/h。经过72小时测试,改造后的泵相比原泵节电275Kw。若全年运行8000小时,电价按0.5元/Kwh计算,节约费用可达110万元。目前,该厂已将3台电动泵改为凯士比泵,并计划继续改造剩余的一台。按照现有系统配置,开2台改造后的凯士比泵配合开2台汽动泵,全年可为公司节约220万元的费用,降本增效成果斐然。 六万机组热态启动成效显著。该厂6万机组配备四只高调门以调控进汽过程。在启动阶段,这四只高调门会根据升速需求同步开启,实现全周进汽。然而,由于下汽缸拥有较多的抽汽管道,导致散热面积大且保温效果不理想。因此,机组停机超过四小时后,上下缸温差会急剧上升至50℃以上,甚至超过90℃。 若此时尝试启动汽轮机,下缸温度会进一步下降,从而加剧汽缸变形,引发动静摩擦,导致机组无法顺利启动。通常情况下,需要等待三天,待上下缸温差降至50℃以下,方可重新启动,这无疑严重延误了开机时间,对公司的生产恢复及加量造成不利影响。 为解决这一问题,该厂组织员工进行“头脑风暴”,在开机时,我们通过DEH控制系统,将四只高调门的控制方式调整为手动,并人为地开启1号和2号高调门,同时关闭3号和4号高调门。利用电动隔离门旁路门来控制汽机转速进行暖机。这一调整增加了下缸的进汽量,减少了上缸的进汽量,从而确保了冲转后下缸温度的升高,将上下缸温差控制在50℃以下。这一措施不仅减少了汽缸及转子的变形,提高了机组启动的安全性,还避免了降温处理,显著缩短了开机时间。 图1:该厂锅炉装置人员检查2号脱硫装置磁悬浮鼓风机运行状态; 图2:该厂汽机装置汽机工段运行人员检查5号机高调门运行情况; 图3:该厂汽机装置汽机工段运行人员检查改造后的3号给水泵运行情况。 本网通讯员:石启平 (编辑:东北亚) |