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    中能袁大滩矿业:精修挖潜 精益创效

    2026-06-02 18:06 [煤企管理]  来源于:中能袁大滩矿业    作者:董冰
    导读:8台废旧隔膜泵自主修复重返岗位、分区供电降耗10%、智能快掘刷新纪录、采购模式优化盘活库存一组组亮眼数据,正是中能袁大滩矿业深挖内潜、降本增效,向细节要效益、向修复要价值、向管理要红利的生动实践。 精修复用 让废旧设备重上岗、再创效 在机电队井下
    “8台废旧隔膜泵自主修复重返岗位、分区供电降耗10%、智能快掘刷新纪录、采购模式优化盘活库存……”一组组亮眼数据,正是中能袁大滩矿业深挖内潜、降本增效,向细节要效益、向修复要价值、向管理要红利的生动实践。
    精修复用 让废旧设备“重上岗、再创效”

    在机电队井下硐室,维修人员化身“设备医生”,对腔室卡堵、隔膜磨损、轴承异响的故障隔膜泵逐台拆解排查、精准诊断故障。针对两台严重损坏泵体,创新采用拆拼整合、化零为整方式重组调试,细致清洗保养、精细组装校验,利用工余时间20余小时完成全流程修复,8台隔膜泵全部达标复用。

    今年以来,机电队常态化开展修旧利废、自修技改,累计修复设备配件300余件,节约采购费用12万余元,让闲置废旧设备变废为宝、重返岗位、持续创造价值。
    精益管控 为全流程运营“算细账、提效能”

    构建生产、采购、设备、供电一体化降本体系,以精细管理释放效益空间。创新“框架协议+以领定购”物资管理模式,变计划采购为按需采购,库存周转率提升50%。建成“1个中央变+2个盘区变”分区供电系统,供电距离大幅缩短,电能损耗降低10%以上,系统运行成本显著下降。

    推行“预防性检修+生命周期管理”设备管理双重机制,设备故障率同比下降38.4%,开机率稳步提升。优化掘进环节前置备料与无缝对接交接班,11211智能快掘工作面月进尺突破935米,刷新半煤岩巷道掘进纪录。
    精管增效 向全员岗位“挖潜能、破瓶颈”

    把“过紧日子”落到生产经营每一处细节,建立闭环管控机制,层级压实责任,坚决堵住效益“出血点”,推动降本增效向区队、班组、岗位深度延伸。鼓励一线职工立足现场自主革新,巧用废旧钢材与报废电缆钩加工管路架,实现零成本投入;自主设计电缆接线盒密封圈取出器,检修效率提升50%,以小革新破解生产痛点、降低现场成本。

    常态化推进修旧利废、精益管控、技术革新,矿井生产效率持续提升、运营成本持续下降、发展动能持续增强,以最小投入获取最大产出,以精细管理推动矿井高质量发展。(董冰)

    (编辑:东北亚)

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