中能煤矿生产运营公司:“三个等式”,看选煤厂如何“抠”效益
近期,选煤厂聚焦生产痛点、难点,立足现场实际自主开展技改创新,从设备保护、效率提升、成本管控三个维度发力,不仅破解了多项生产瓶颈、化解了安全隐患,更“抠”出了看得见、摸得着的经济效益,以小改造实现大提升。
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1个红外传感器=0次误报警
刮板机怕故障,但更怕“小隐患拖成大问题”。203刮板机运行时,底部链条易脱离底板,轨道积料还会造成跳链,不仅干扰设备正常运转,长期下来还会导致电机、减速机过载损坏。如何精准捕捉飘链隐患,实现“早发现、早预警、早处置”,区队技术骨干经现场反复观察,推出飘链保护改造方案:在刮板机来料口链条两侧,安装一组激光对射光电开关,发射端和接收端分别固定于壳体两侧,安装高度精准控制在略高于正常载物时的物料上表面,从源头避免误报警。 改造后,实现从“故障后维修”向“状态预知维修”转变,杜绝故障扩大,降低设备损耗,提升生产稳定性。 ![]()
1套闲置采样机=采样3分钟
精煤皮带采一次样需要多久?过去,这完全取决于人工投入与作业效率,给生产连续性和人员安全埋下双重隐患,同时增加了人工管理成本。如何盘活闲置资源、破解采样痛点?区队从闲置设备中找到“突破口”,自主实施利用闲置采样机改造精煤皮带自动采样的技改项目,让闲置设备发挥大作用。 改造后,采样模式从人工升级为自动,大幅缩短耗时,且无需停机配合,有力保障生产连续性;同时实现人员与运转皮带物理隔离,消除安全隐患,既盘活闲置资源、减少人工投入,又降低劳动强度,实现安全、效率、成本三重提升。 ![]()
1台自制台钳=年省3000元
电气作业中,台钳是不可或缺的工具,但选煤厂此前使用的普通铸铁台钳结构强度有限,仅能夹持小型工件,长期使用易出现滑丝、断裂等问题,还因频繁维修更换,每年增加不少采购成本和工具管理负担。该队自制了一款适配现场需求的重型台钳。技术人员充分利用废旧100mm槽钢作为主体导轨,选用10mm厚钢板焊接底座,并在虎口部位采用20mm厚钢板进行花纹切割,以增强夹持摩擦力。 这款自制台钳解决了原台钳的诸多弊端,实现了废旧资源二次利用,每年可节省台钳采购费用3000元,同时大幅提升了作业效率,真正实现了“变废为宝、降本增效”。(吴毓明) (编辑:东北亚) |




牛儿庄采矿公司掘进区
变废为宝 低碳赋能 霍

