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    “把脉会诊”治“顽疾”

    2019-08-06 09:43 [走进一线]  来源于:中国石化新闻网    作者:石建芬 王小燕
    导读:8月1日,在石化机械江钻公司潜江制造厂机加工车间里,员工们正在紧张忙碌着。 班长!加工长油孔时又撞刀杆了。电话里,正在生产现场的员工黄能向班长陈华俊大声喊起来。 先把手里的活停下来,避免出废品,赶紧组织大家查找原因,我马上就到。正在另一道工序
    8月1日,在石化机械江钻公司潜江制造厂机加工车间里,员工们正在紧张忙碌着。
    “班长!加工长油孔时又撞刀杆了。”电话里,正在生产现场的员工黄能向班长陈华俊大声喊起来。
    “先把手里的活停下来,避免出废品,赶紧组织大家查找原因,我马上就到。”正在另一道工序上忙碌的陈华俊回答道。
    机加工车间热前二班德玛吉加工现场,陈华俊把员工们召集到了一起,大伙围着一大批加工件,七嘴八舌地说开了。
    “正常下,机床是不可能出现异常呀?更何况机床并未出现报警信号,难道是刀具长度发生了变化,致使刀具撞向工件?”班员谢青海说。
    “先核对刀具长度,然后观察刀具加工安全距离,看问题是不是出现在这?”班员周玉清紧接着说。
    看到大伙逐项排除疑难点,黄能也提出了自己的看法:“我发现一个规律,在加工过的牙掌里面,牙掌尾部有刀具蹭到的痕迹,但是痕迹很细微,不仔细观察基本看不出来,极有可能是因为刀具总长不够致使撞刀杆现象。”
    大家听罢点点头,又开始分工协作,查数据、与经验丰富的老师傅商讨,“既然是刀杆与牙掌干涉,那么将刀具总长加长,问题不就解决了!”这时,班员黄能又提出了疑问,“我们还有一个因素考虑的不够周全,每次在换刀的时候不可能都使用全新的硬质合金钻头,钻头在二次修磨后,实际长度变短,撞刀杆问题仍然会存在……”
    最终通过与刀具管理员刘兵探讨,将刀杆直径由之前的40mm改成12mm,使刀杆与工件尾部远离,重新加工产品后,撞刀杆现象消失了,大伙心头的石头终于落下来了。
    两个星期里,该车间热前二班加工长油孔合格率提高了20%,终于解决了这一“顽疾”。照这样计算,班组一年可节约成本3万余元。
     
     
     

    (编辑:韩语)

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