新闻故事:轻点鼠标 隐患消除
“液位已接近最高值,请观察。”“管道进口阀已自行切断。”
“现正逼近最低液位。”“已自动连锁停泵。”
11月8日,吉林石化染料厂55号库苯罐紧急自动切断阀测试现场,一名员工在参与现场测试后说:“现在遇到液位异常的紧急状态,只要轻点鼠标,就可以解决了。”
55号库属甲级防火防爆岗位,内有多个不同种类的危化品罐。其中3个苯罐原设计单法兰液位计、雷达液位计及高低液位报警、温控等安全附件,能够满足原料正常收发和储存。但在实际运行中存在手动切阀、应急滞后等弊端,成为库区隐患治理的瓶颈。
消除隐患的改造项目由江南设计院设计、北建公司施工,吉林石化染料厂仪表、电气系统负责自控安装调试。改造中的动焊施工为“带料”作业,存在较高危险性。为此,这个厂制定了切实可行的施工方案和应急预案,实施“全天见领导,现场‘五落实’”管控措施,将各类风险降至最低。
“五落实”即施工方案落实、工作职责落实、施工机具落实、施工材料落实、环境受控落实。“我们首次推出项目负责人制。由一名主管科长总负责,一名管理人员协调设备、电气、仪表等专业,确保项目设计、方案制定、机具准备、设备到货、现场确认等按计划有序推进。”机动科人员介绍。
为规避作业与环境风险,这个厂组织人力预先对管线进行隔离、切断、吹扫置换和确认。罐区消防设施随时应急,各级领导现场指挥,库区人员轮流监护,分析人员“双人双机”跟踪监测可燃气体和有毒气体,实现了阀体、管线焊接动火作业安全受控。
经过近两周的紧张施工,目前纯苯罐进口、出口管道共安装3个紧急切断阀。同时增加了液位开关、高低液位报警、高高液位连锁关闭储罐进口管道切断阀和低低液位连锁停泵功能。
“这次改造将原有液位指示装置引入新增PLC可编程控制系统,并增加高低液位报警系统,实现了自动化。”“这不仅简化了操作、减轻了劳动强度,更提高了风险管控能力和危化品罐区、人员的安全系数。”仪表车间副主任姚兵介绍升级后的自控“优点”时说道。
(编辑:韩语) |