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    大庆采油七厂深挖成熟技术效益潜力

    2022-06-13 09:34 [勘探炼化]  来源于:中国石油报    作者:中国石油报
    导读:中国石油网消息(通讯员徐立志 兰洪奎)今年,大庆油田采油七厂通过拓展技术应用场景、引入大数据分析等方式,深挖低温自生气解堵技术的增效潜力,截至6月上旬,已完成16口井的治理。 低温自生气解堵技术,是利用调配好的药剂在地层条件下反应生成气体,借助
      中国石油网消息(通讯员徐立志 兰洪奎)今年,大庆油田采油七厂通过拓展技术应用场景、引入大数据分析等方式,深挖低温自生气解堵技术的增效潜力,截至6月上旬,已完成16口井的治理。
      低温自生气解堵技术,是利用调配好的药剂在地层条件下反应生成气体,借助气体的溶蚀、降黏作用解除地层堵塞、补充地层能量,从而提高油井产量的解堵增产技术。2015年至今,这项技术在采油七厂应用达108井次,累计增油1.9万吨。
      如何进一步拓展这项成熟技术的效益空间,科研人员将目光锁定在拓展应用场景上。2021年,科研人员应用低温自生气解堵技术开展压裂低效无效井治理先导试验,首口试验井获得初期日增油1.1吨、阶段累计增油191.34吨的效果。今年,科研人员扩大应用规模,优选8口井开展扩大应用试验。日前,首口措施井葡268-118井顺利完成施工,初期日增油达2.4吨。
      “低温自生气解堵技术与压裂增产技术、裂缝扩容技术等协同复合应用将进入现场试验阶段,预计今年累计增油可达950吨以上。”采油七厂工艺研究所采油工艺室主任王若权说。
      经过多年的实际应用,低温自生气解堵技术的措施效果已经得到充分验证,但在关键参数设计上还没有达到科学精准的程度。特别是对措施效果影响最大的解堵剂用量上,目前还没有形成科学统一的技术标准。为此,科研人员有针对性地开展低成本措施药剂量优化研究,根据非活塞式水驱油渗流理论,建立单井药剂注入量计算模型,综合考虑油层采出程度、地层堵塞情况、微裂缝发育情况等因素,优化解堵剂用量的技术标准。
      “我们引入了大数据分析技术和人工智能卷积神经网络技术等前沿热点技术,开展油水井措施工艺优化及评价技术平台的研发,提高技术参数的设计精度和可靠性。平台投入使用后,将实现措施规划、工艺优化、效果预测及评价分析的智能一体化,低温自生气解堵技术效益空间进一步拓展。”采油七厂工艺研究所采油工艺室副主任何武对其信心满满。
     
     

    (编辑:韩语)

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