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    大庆外围转变注水方式增效挖潜

    2022-03-17 09:43 [勘探炼化]  来源于:中国石油报    作者:中国石油报
    导读:中国石油网消息(记者张云普 通讯员马亮亮)针对外围低产低效井比例高、常规治理效果差等问题,大庆外围油田实施转变注水开发方式现场试验项目。截至3月15日,今年已累计压裂9口井41段,压裂段成功率达95.3%;启抽6口井,其中3口井日产油高峰期达10吨以上,
      中国石油网消息(记者张云普 通讯员马亮亮)针对外围低产低效井比例高、常规治理效果差等问题,大庆外围油田实施转变注水开发方式现场试验项目。截至3月15日,今年已累计压裂9口井41段,压裂段成功率达95.3%;启抽6口井,其中3口井日产油高峰期达10吨以上,目前平均日产油5吨,效果初显。
      大庆外围油田产量连续14年保持600万吨以上,是稳产的重要力量。大庆油田围绕“11611”开发部署,辩证认识和准确把握油田开发矛盾与潜力,大力实施水驱精准挖潜,以精细油藏描述为基础,强化外围增效挖潜。
      扶余油层的经济、高效开发是一道世界级开发难题。早在2006年,作为中国石油股份公司、大庆油田先导试验项目,特低渗透储层典型代表州201区块就开始试验攻关。15年来,试验区取得了一系列重大技术成果。然而随着开发的逐渐深入,试验区呈现出产量低、采油速度低、采出程度低、关井比例高的“三低一高”特征,在现有注水开发模式下,难以进一步提升区块开发水平。
      去年10月17日,随着采油八厂州201区块肇31-29井压裂管柱入井,股份公司重大专项“大庆外围转变注水开发方式现场试验”正式启动。该项试验针对大庆外围特低渗透扶余油层现有模式下注不进、采不出的实际矛盾,以“提高单井产量、提高采油速度和提高采收率”为目标,优选大庆外围3个采油厂的州201、葡333、朝65三个区块,转变以往平面水驱的注水开发方式,优化“前置增能+体积压裂+压后补能”等技术,探索转变开发方式的可行性,解决困扰大庆外围扶余油层常规注水开发初期产量低、递减快、阶段采出程度低的问题,大幅度提高开发效果与经济效益,为大庆油田原油3000万吨稳产提供有力支撑。
      采油七厂葡333区块先导试验井葡扶162-332井,1月19日成功压裂启抽后,由试验前的不产液、不产油,达到目前日产液20.2吨、日产油10.2吨;采油十厂朝65区块现场试验2口蓄能体积压裂注水井成功转抽,已平稳运行两个多月,平均单井日产液20余吨,日产油约4吨。这些喜人的效果,验证了工艺设计的可行性和参数设计的合理性,标志着大庆油田首次开展的转变注水开发方式试验取得初步成效,并为后续试验井方案优化提供了借鉴,具有很好的示范作用。
      据悉,该项目计划分3年实施,到2024年底结束,预计增油7.1万吨。前两年进行前置增能+体积压裂(注转采),第三年根据递减情况适时开展补能试验,评价试验效果,总结形成大庆外围扶余油层经济高效开发新模式。试验成果可在大庆外围同类区块推广,具有较好的推广应用前景。
     
     
     

    (编辑:韩语)

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