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    内蒙古南露天煤矿巧解YGC2000/106刮板与335皮带的控制联锁操作难

    2019-04-12 08:24 [一线风采]  来源于:南露天煤矿 孙磊    作者:南露天煤矿 孙磊
    导读:国家电投内蒙古公司南露天煤矿输煤新干线YGC2000/106堆取料机建于2005年4月,2006年10月投入使用。5万吨储煤仓内直径106米,仓内的YGC2000/10堆取料机设备原值2135.8万元,该堆取料机具有环保、出料量大、占地面积小等特点,自2016年9月堆取料机远程控制改造
            国家电投内蒙古公司南露天煤矿输煤新干线YGC2000/106堆取料机建于2005年4月,2006年10月投入使用。5万吨储煤仓内直径106米,仓内的YGC2000/10堆取料机设备原值2135.8万元,该堆取料机具有环保、出料量大、占地面积小等特点,自2016年9月堆取料机远程控制改造大获成功之后,106堆取料机一度成为了南露天煤矿的标杆工程。但是,尽管堆取料机的稳定生产状态受到了外界的一致好评,依旧有疑难问题自始至终让操作人员得不到解决。
            在堆取料机正下方,是通往335暗道的335皮带,当料流经过刮板的输送后,进入335胶带输送到装车输煤系统,但当335皮带因故障强制停止时,106刮板还会输送料流,就会导致料流的堆积,轻者导致取料刮板脱落,刮板链条断链,严重时会导致堆取料机中柱的倒塌以及整个取料大臂的脱落。
            为了解决上述问题,在保证改善操作人员的工作环境,实现机下安全操作的同时,南露天煤矿胶带维修部对106刮板与335皮带的联锁启动进行了新的科技攻关。由于106堆取料机经住了时间的考验,在长达108720多个小时的长时间运行后,设备的极其稳定的状态让工作人员不敢放开手脚,避免因新的联锁方式而造成设备发生新的问题,工作人员进行了大量的前期工作,通过了大量的106设备虚拟机检测,在PLC程序上反反复复的修改与审核,最后终于拿出来简单而又高效的控制联锁方案。
            在检查刮板时,让司机只能在机上操作室控制。装换开关打到“就地”,在刮板检查时,操作人员本来要站在刮板一侧的不安全状态就会有了保障,“就地”状态也会使106堆料皮带不能启动,新干线上的所有装车系统的联锁停机。在正常的运行状态时,需将操作方式转换开关打到“联锁”位置,设备司机在机下触摸屏上进行“使能”权限后,可保证机上操作台上的所有按钮动作无效、防止误操作。这样的操作方式,看似简单,但无论是在运行状态时还是检修状态时,都有效保证了335皮带与106刮板的相互联锁停机,有效的解决了当前出现的疑难问题。
            全新的联锁启动控制,经住了考验,在一整天的试机检查后,YGC2000/106顶堆侧取堆取料机刮板与新干线装车系统335皮带联锁启动控制完美运行,这标志着此次106顶堆侧取堆料机技术创新活动圆满完成。
            新的联锁启动方式,在保障了设备操作人员的工作环境同时,提高了系统的安全生产能力,同时完备了335暗道胶带机的自我保护功能,延续了GYC2000/106顶堆侧取堆取料机的安全稳定的生产能力,在南露天煤矿安全生产的历史上又画上了浓重的一笔。

            本网通讯员: 孙磊
      

    (编辑:韩语)

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