广东石化“外挂”神技为重整装置“把准脉”
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中国石油网消息(通讯员 赵凤莉 刘学林)截至11月2日,广东石化连续重整装置微量氧在线分析仪完成技术改造2个多月以来,测量数据始终维持在0.53%至0.55%之间平稳运行,解决了装置催化剂再生效果不好的难题,在在线分析领域开创了先河。
9月初,广东石化连续重整装置Ⅰ分析仪数值波动较大,影响催化剂再生效果。经仪表工程师现场诊断,确认是传感器老化,导致仪表数值波动,需要进行更换。按照以往经验,更换管道里的传感器,需要停工1周时间来降温降压,会直接影响全年生产任务。
连续重整装置再生烟气氧含量测量是在线分析领域的一个难题。面对“不停机维修”的挑战,仪表工程师借鉴其他在线仪表的抽取式测量方式,专门制作了与传感器配套的烟气流通测量池,把旧仪表的标定管作为新仪表的采样管,将烟气样品引至流通测量池,实现了“外部”测量的目的。
为避免传感器及采样管路被腐蚀,仪表工程师就地取材,将现场250摄氏度的高温烟气管线作为“天然”伴热系统,给仪表伴热。同时,将该传感器流通测量池及测量管路全部贴合高温管线安装,并在外部采取保温措施,既解决了腐蚀问题,又能够让仪表长期使用。
在仪表调试过程中,受样品压力和分析尾气排放口压力波动的影响,测量数据很不稳定。仪表工程师经过反复优化采样阀开度,调整采样气流量,合理布置排放管路长度和形状,最终解决了问题。
广东石化相关负责人表示,此次改造的创新点,在于将传感器从管道“内部”移到“外部”安装,不仅在装置运行的情况下完成了设备维修,而且消除了压力波动对仪表测量的影响,破解了高氯腐蚀测量难题。
(编辑:韩语) |

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