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    大庆油田新增6个控水提效试验区

    2017-06-07 08:37 [勘探炼化]  来源于:中国石油报    作者:中国石油报
    导读:中国石油网消息 (记者刘波)6月初记者获悉,大庆油田新增6个控水提效试验区,通过综合治理,力争3年达到自然递减率6%、综合递减率4%、年均含水上升值0.22个百分点、注水量和产液量基本不增,形成特高含水期控递减、控含水、提效益技术系列和管理模式。大庆水
      中国石油网消息 (记者刘波)6月初记者获悉,大庆油田新增6个控水提效试验区,通过综合治理,力争3年达到自然递减率6%、综合递减率4%、年均含水上升值0.22个百分点、注水量和产液量基本不增,形成特高含水期“控递减、控含水、提效益”技术系列和管理模式。大庆水驱开发正上演“精准”戏码,在精细的基础上突出精准,在效果的基础上突出效益。
     
      采油一厂推进控水提效工程,以“四个精准”,实现“两个转变”,即注水井由细分层段向重组优化转变,采油井由改善能力向提高效益转变。采油一厂副总地质师邓庆军说:“以前我们追求精细的极致,而今精准的一字之差,让我们从层段细分到层段优化,测试耗时短了,层间差异也小了,更适用于高含水后期的调整。”据了解,到“十三五”末,采油一厂力求水驱产量保持在60%以内,水驱自然递减率控制在5%以内。
     
      注水质量提升目前是采油一厂的首要任务。凡是“水”的问题,都有优先处理特权,采油一厂每月雷打不动地召开一次注水质量提升会,交底每月水质提升、注水指标变化情况。采油一厂油田管理部主任万建荣说:“采油一厂治水有两法,销项管理法与节点管理法,凡是有问题的节点,必须分析到位、措施方案到位、落实到位,坚决做减法,实行销项管理;全过程实行PCDA闭环管理,不放过任何一个影响水质的环节。”一季度,采油一厂水质合格率已从去年年底的69.6%提升至75%。在完成各类开发调整工作量的基础上,采油一厂一季度产油191.06万吨,超计划运行。
     
      水不合格,油在地下就“走不动道”。采油四厂在治水上突出“一把手”工程,厂、矿、队三级联动,统筹油藏工程、采油工程、地面工程和生产管理四大系统,严抓细管提水质。控上游、稳中游、保下游,严格控制来水环节含油指标,抓好源头水质。优化处理环节运行管控,保证外输水质。强化注入环节洗井管理,提高注水质量,把控关键提高注水精度。一季度,采油四厂水驱自然递减率和综合含水率分别优于计划1.52%和0.07%,水驱产油量超计划1.11万吨。
     
      采油九厂开发的是外围“三低”油藏,油藏类型复杂多样,储层非均质性严重,老油田多层多方向见水,注水调整难度大,裂缝储层见水后含水上升快,层间和平面矛盾突出,剩余油挖潜难度加大。采油九厂工程技术人员探索“准、精、优”管理模式,提高堵水有效率,实施堵水64口井,堵水有效率提高5%,累计增油8652吨。
     
      “水”喝不够、喝不好,也会影响驱油效果。在采油九厂,加强欠注井治理是重要措施。这个厂针对欠注井分布散、治理难的实际,开展成因量化分析,建立吸水能力评价图版,量化单层吸水能力与物性参数界限,评价吸水差井的形成原因。明确病因后,技术人员再分类施策治理。对储层污染井,采取酸化、压裂措施解除污染;对储层物性差井,采取单井增压或区块整体提压,提高注水能力,改善区块开发效果。目前,采油九厂已完成全部183口欠注井915个层的分析工作,编制水井压裂、酸化、单井增压等各类增注措施方案145井次,预计实施后年增加注水12万立方米。
     
      采油七厂采取地下与地上联合、技术与管理联动,强化水质变化动态监测,严格流程管控,深化降本增效,争取利用最少投入,保证最优水质。这个厂编制《2017年度治水工作方案》,重点加大滤料清洗补充、污水罐回收池清淤、老化油处理、压裂液处理等环节的监督管理力度,共落实和优化注水泵运维、罐池清淤、药剂优化投加等具体措施工作量四大类45项。截至目前,采油七厂处理站水质综合合格率达91.2%,水井利用率达96.5%,分层注水合格率达88.2%,各项指标均优于计划运行。
     
     

    (编辑:韩语)

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