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    大庆石化塑料厂新增设备少 创新创效多

    2016-12-22 08:48 [勘探炼化]  来源于:中国石油报    作者:中国石油报
    导读:中国石油网消息 (通讯员吕英英)这就是我们改造后的回收装置,利用新增加的管线将凝液泵回流线出口接到冷凝器入口后,成功地提高了装置回收效率。12月12日,大庆石化公司塑料厂全密度聚乙烯一车间主任宫向英介绍道,这项改造成果被评为2016年大庆石化公司五
      中国石油网消息 (通讯员吕英英)“这就是我们改造后的回收装置,利用新增加的管线将凝液泵回流线出口接到冷凝器入口后,成功地提高了装置回收效率。”12月12日,大庆石化公司塑料厂全密度聚乙烯一车间主任宫向英介绍道,这项改造成果被评为2016年大庆石化公司“五小”成果一等奖。
     
      全密度聚乙烯一装置可生产高、中、低密度聚乙烯。为实现生产效益最大化,装置开工之初,大庆石化就将该装置定位为生产铬系高密度产品。
     
      虽然装置投产后,生产比较平稳,但经过数据比对和技术分析后发现,回收装置冷凝器出口温度偏高,致使回收效率大幅降低,装置物耗偏高,异戊烷的消耗量增大。
     
      问题的根源摸清后,这个车间立刻着手制定改造方案,想方设法降低冷凝器出口温度,并很快形成成熟的改造方案:将凝液泵回流线出口由原来的水冷器入口改为冷凝器入口。这样,水冷器的换热效率提高,冷凝器的出口温度就降低了。
     
      这个车间将改造的最佳时机定在去年装置全面停工大检修期间。因为改造方案成熟、施工量小,车间仅用了一天就顺利完成改造项目,施工费用不足1000元。
     
      如今,改造后的回收系统,效率提高了,异戊烷单耗降低了,年节约生产成本200多万元。
     
     

    (编辑:韩语)

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