大庆采油一厂老井治理纪实
大庆油田采油一厂历经55年的开发,已进入“双特高”开发期,面临储采失衡、含水率上升、沉没度低、套损等难题。
抓井就是抓油。采油一厂从地下、地面、井筒三个层面强化精细管理,在现场管理和生产动态分析上下大力气,高套压井治理见效,套损井防控成效显著,低沉没度井减少。截至4月1日,这个厂已治理高套压井3313口,套损率下降到2.58%,低沉没度井下降27.5%,稳定并提高了单井产量,实现了老井不“老”和挖潜增效。
加强防护治理,高套压降了
采油一厂提高全员套管保护意识,严格执行套管防护办法,积极采取措施,为高套压井降压,新发现标准层套损井较上年减少50%。
在油田生产中,这个厂把套压高于6兆帕以上的注入井称为高套压井,通常高套压井存在标准层进水及成片套损风险。这个厂对全厂6013口注入井的取、放套压装置损坏和未安装情况进行摸底调查,为制定高套压井治理措施提供了依据。这个厂还根据前期摸排情况,制定了高套压注入井治理方案,明确了治理原则、问题整改安排和放套压流程等内容,理顺了高套压井发现、核实、治理、预防等流程。
在具体实施过程中,这个厂对高套压井进行放套压核实,对放不净的井核实井口阀门,共整改、放套压装置和阀门496个;对作业完工半年内的井进行二次放压;针对核实后仍然不能降压的井结合细分注水、层段调整、压裂增注等地质措施,采取作业治理,提高施工效率。
大庆采油一厂加强高套压注水井治理,通过规范流程,制定实施方案,进一步提高了治理效果,截至4月1日已治理高套压井3313口。
突出预防控制,套损井少了
大庆萨中开发区多套井网同时开发,水驱、聚驱、三元复合驱共存,加上多年压裂等改造,套损井逐渐增多。这个厂修订了《套管保护管理规定实施细则》,突出对套损井的预防、控制和治理。
在“防”字上出实招,实施套损井首问负责制。这个厂完善《套管保护管理办法》,细化岗位职责,提升全员套管保护意识,强化执行落实,做到异常井及时发现,建立套损监测及预警系统,开展大地三维形变监测及套管光纤监测技术研究,监测套损区稳定状况。
在“控”字上下功夫,实施“关控查”和“关停查”。这个厂对南一区西部套损区注水井实施“关控查”,关停套损和拔不动井159口。在套损区选取40口井,两年跟踪查套4次,严格实施《南一区西部套损区稳定性监测方案》。
在“治”字上求实效,优化套损井大修治理。这个厂集中力量解决零散套损井问题,推进套损集中区早治理、早见效、早发挥作用。目前,大庆萨中开发区已编制完成南一区西部套损区综合治理方案,尽早恢复区块产能。
截至4月1日,这个厂新发现套损井较去年同期减少114口,新增作业套损率降低0.22个百分点,套损趋势得到有效控制。
实施提调优保,沉没度升了
在日常生产中,如果油井处于低沉没度工作状态,不但影响产量,而且增加作业成本。近年来,大庆采油一厂五矿低沉没度井比例逐年增加,这个矿探索出“提、调、优、保”四字工作法,保证了套损区压力稳定,低沉没度井得到有效治理。
“提”——用“两结合”提高井组供液能力。针对近井地带产液、含水水平低于全区的井,这个矿考虑注水压力高的油层与是否有层间干扰相结合,进行油层改造;考虑现场检配资料与实测吸水剖面相结合,进行注水井酸化解堵。
“调”——调整注水井层间矛盾。他们提升压力、完成水量、限制好层、动用差层,保证层层注水合理,逐步恢复区域整体地层压力。
“优”——合理优化生产井参数。采油队采取调参、间抽等方法,合理优化参数,加强对低沉没度井的治理,定期分析,合理调整,保证油井正常生产。
“保”——对严重供液不足井实施保压关井。对沉没度低于50米的井实施间抽保压关井30口,且旬度监测液面,随时调整间抽制度,保证了供液不足井生产时率。目前,这个矿围绕实施精细调整163井次,全矿低沉没度井与去年相比减少到103口井。
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