小螺栓里的大智慧
近些年来,断裂螺栓技术修理“人工费”不断攀升,易取的位置每颗最少也要6000元,而且也不能保证一定被取出,这对公司来说无疑是一项不小的“开销”。广西桂冠电力股份有限公司山东分公司现有在役风电场4个,共109台风机,主要转动部位的连接螺栓有5万多颗,在役风机寿命已超过10年。每年专项定检过程中均会发现几颗断裂螺栓,如不及时更换,便存在叶片掉落的重大隐患。
2018年4月,该公司在陆续发现个别风机有几处螺栓断裂的情况后,为了推进公司的提质增效,培养一支能打胜仗、技术过硬的专业检修队伍,随即展开了对更换风机断裂螺栓的攻克工作。截至2018年底,该公司自主取出风机中的断裂螺栓累计达15颗,节省了修理费用近10万元,通过攻坚克难,将“难点”变“亮点”,形成了一套“取、换”断裂螺栓的操作技巧。
无例可循,摸着石头过河
由于风机旋转处的固定螺栓的螺母是在风机的内部固定,因此,螺杆中间断裂后,如何“取”出与内部螺母连接的断裂螺杆,一度让现场检修人员十分“无奈”,也是风电行业甚为“头疼”的问题。
如何将断裂的螺栓从狭小的缝隙中取出来,这是摆在所有人面前的第一道难关。为了彻底激发大家的想法,调动起大家的思维,该公司深入开展“双新”大讨论活动,用思想的解放,带动行动上的破冰。班前班后会、工作例会、安全生产分析会、定检现场……经常能看到大家讨论的场景。
用乙炔“割”,算是个方法,但需资质而且容易引起火灾;用锤子“敲”,也只能松动,仍无法退出内部螺母丝扣;加套管“带”,摩擦力不足,也无法使螺杆与螺母分离……经过无数次讨论尝试,最终初步确定了取栓“三部曲”,即通过第一步“磁力钻打孔”,第二步“通过反丝锥连接不同加长杆”,第三步“连接后旋转拧出螺杆”的方法,取出断裂螺杆。
“这‘三部曲’也是大家想了好久想出来的”“最开始是检修人员用磁力钻钻风机轮毂的时候,联想到更换断裂螺栓这项工作上的”“总算是迈出了破解问题的第一步”对于破解这项难题,大家情绪激动,纷纷表达自己的感想。
初见成效,在实战中改进
“三部曲”确定后,该公司立即买来钻头,自制工具,开始了与小螺栓的“初战”之旅。在钻孔过程中,检修人员发现,钻孔时间过长会产生高温热量,将断裂螺杆钻孔处“淬火变硬”,不利于取出螺栓,同时还会将钻头刀口打平、甚至直接将钻头打断。
面对问题,不得不继续寻找解决的方法,力求突破。该公司通过对螺杆材质成分的深入分析,查阅不同材质“钻孔攻丝”的方法,最终将解决的方法指向了“高强度合金钻头和高强度合金丝锥”上。
虽然工具的材质定下来了,但是也需要操作人员有足够的信心以及对设备十足的了解。钻头钻出来的孔不能太大,否则丝锥反攻不进去;钻出来的孔也不能太小,否则丝锥的消耗力度就会大。只有钻孔的力度“刚刚好”,这样才能尽最大程度减少丝锥的磨损,同时也有利于取出断裂螺栓。看似一项简单的操作背后,却凝聚了大家的细心、耐心和对设备的十足把握。
日臻成熟,将 “难点”变“亮点”
经过前期日臻成熟的研究,该公司还通过在操作过程中的反复试验,不断讨论总结操作技巧,最终确定了“降低磁力转速、间断性钻孔、轮流使用钻头”的办法,有效解决了钻头散热的问题。
2018年12月20日,检修人员在对风机进行专项隐患排查时发现莱州风场A37叶片有四颗断裂螺栓。由于有了成熟的“专用工具”并具备了自主更换的技术能力,检修人员及时消除了隐患,避免了一起因螺栓断裂而存在引发叶片掉落的严重事故发生。
为了能培养一支能打胜仗、技术过硬的专业检修队伍,该公司坚持“能自己解决的事情不找外包”,坚持“专业的人干专业的事”,通过自主技术攻关,破解各种技术难题,积极为集团公司建设世界一流能源集团贡献力量。
(编辑:东北亚) |